信息動(dòng)態(tài)
行業(yè)動(dòng)態(tài)
四個(gè)電液伺服閥通過(guò)一個(gè)選擇開(kāi)關(guān)來(lái)選擇1、4閥和2、3閥單獨(dú)工作及四個(gè)電液伺服閥同時(shí)工作三種狀態(tài)。1、4為大閥,2、3為小閥。1、2閥裝在操作側(cè),3、4閥裝在傳動(dòng)側(cè)。液壓系統(tǒng)由液壓站、閥組塊和液壓壓下缸組成。液壓站為系統(tǒng)提供23NIPa的液壓油,閥組塊由電磁閥和電液伺服閥構(gòu)成,是液壓缸液柱高度控制的執(zhí)行件,液壓缸是液壓輥縫控制的關(guān)鍵設(shè)備。
用示波器觀察加載到電液伺服閥上的電流信號(hào),有一個(gè)頻率為40比,振幅為士3V的正弦波干擾信號(hào),該信號(hào)是液壓系統(tǒng)振蕩的原因。而且單投大閥時(shí)振動(dòng)很大,單投小閥時(shí)振動(dòng)稍小,四個(gè)閥一起投時(shí)振動(dòng)更大,幾乎不能使用。么振蕩的根源在哪里呢?
為了查找這代問(wèn)題,我們作了如下工作:加固液壓管路在液壓管路上增加了管夾,減少高壓管路的直角彎,將所有的蓄勢(shì)器盡可能全部投用。這以后管路振動(dòng)有所減輕,但還不能解決根本問(wèn)題。更換電液伺服閥將1、4兩個(gè)大閥換成國(guó)產(chǎn)襄樊609所的伺服閥投上使用。分別測(cè)量1、4閥的電流輸出,輸出波形大致相同,如3(a)。
觀察到,單投1、4閥時(shí)管路振動(dòng)基本消失,而單投小閥時(shí)振動(dòng)情況依舊,同時(shí)還發(fā)現(xiàn)單投大閥時(shí)系統(tǒng)控制不準(zhǔn)確,零偏太大,說(shuō)明閥的精度不夠,故不能采用。將609所的伺服閥再換成MOG閥。由此我們得出以下結(jié)論:MOOG閥與閥控模塊的參數(shù)匹配有問(wèn)題,而609所國(guó)產(chǎn)閥與閥控模塊參數(shù)匹配恰好一致,只是由于控制精度不能達(dá)到要求而遭淘汰。
調(diào)節(jié)閥控模塊有關(guān)參數(shù)在電控柜內(nèi)將閥控模塊拔出來(lái),分別改變其比例系數(shù)VPI設(shè)定開(kāi)關(guān)及其振顫電流的頻率和振幅,即FDI和ADI的設(shè)定開(kāi)關(guān)。振顫電流是為消除閥芯動(dòng)作的摩擦而加。經(jīng)過(guò)幾個(gè)回合的調(diào)試,仍然消除不了管路振動(dòng)。將各開(kāi)關(guān)恢復(fù)原位。在以上幾種情況下用帶記憶的示波器觀察各個(gè)閥的電流輸出波形,均有頻率40HZ,振幅土3V的正弦波的干擾信號(hào),如3(b)所示。
改變閥控模塊后面板上的電容值根據(jù)I5閥控模塊說(shuō)明書(shū),此閥控模塊應(yīng)串一濾波電容,電容值依據(jù)電液伺服閥的閥線圈電感而定。在470nF電容兩端引出線上再并一個(gè)100nF的電容,觀察其輸出波形,發(fā)現(xiàn)波形有所改變,頻率降低,振幅也有所降低,管路振動(dòng)減弱。繼續(xù)再并上一個(gè)10nF的電容,波形又有所改變,最后共并上4個(gè)10nF的電容后,發(fā)現(xiàn)波形比較平坦,管路已不振動(dòng)。